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廢料變生物炭,炭化機解藥企廢棄物處理難題
? “看著車間后坪越堆越高的中藥渣,真是覺都睡不踏實!” 這是不少藥廠后勤負責人常掛在嘴邊的話 —— 在他們眼里,這些生產(chǎn)剩余的廢渣早已不是 “沒用的東西”,而是天天讓人鬧心的 “老大難”。拉去填埋,一趟趟的運輸費、處置費算下來是筆不小的開銷,遇上環(huán)保部門檢查,還得拿著各類材料反復(fù)證明處理合規(guī);想在廠里自行處理,又沒有趁手的設(shè)備,廢渣堆在那兒占著大片場地不說,一到陰雨天就飄出怪味,員工上班皺著眉,周邊居民也時不時來提意見。
這些渣子就這么直接扔掉,實在讓人覺得可惜??扇绾伟堰@份 “可惜” 變成 “有用”,成了藥企好幾年都沒解開的疙瘩。直到炭化機走進廠區(qū),這事兒才算有了新盼頭:以前堆得像小山似的中藥渣,如今往機器里一送,轉(zhuǎn)眼就能變成用處不少的生物炭,難題一下子就迎刃而解。
這款專為藥企廢棄物處理設(shè)計的炭化機,在技術(shù)原理上頗具巧思。它采用 “內(nèi)熱式熱解炭化” 技術(shù),通過設(shè)備內(nèi)部的加熱系統(tǒng),將中藥渣置于密閉的高溫環(huán)境中進行熱解反應(yīng)。整個過程無需額外添加燃料,因為中藥渣自身含有的有機質(zhì)在加熱時會釋放可燃氣體,這些氣體經(jīng)凈化處理后,能重新為設(shè)備加熱提供能量,形成 “以廢供能” 的循環(huán)模式,大幅降低了運行能耗。
在適配性上,炭化機也針對藥企中藥渣的特性做了特殊優(yōu)化。中藥渣成分復(fù)雜,含水量通常在 60%-80% 之間,還含有較多纖維和塊狀雜質(zhì)。為此,炭化機的進料口專門設(shè)置了破碎預(yù)處理裝置,能先將大塊中藥渣破碎成粒徑均勻的小塊,再送入烘干系統(tǒng);烘干系統(tǒng)采用多層滾筒式設(shè)計,通過熱風循環(huán)快速降低中藥渣含水量,將其干燥至 20% 以下,為后續(xù)炭化環(huán)節(jié)做好充分準備。
憑借 “以廢供能” 的巧妙技術(shù)與貼合中藥渣特性的適配設(shè)計,這款炭化機成功將藥企的廢料難題轉(zhuǎn)化為資源利用的新可能,真正破解了廢棄物處理的困境。